2017年12月22日試做V產(chǎn)品,試做后就立即投入涌永硅橡膠沙田分公司開始量產(chǎn)。V 產(chǎn)品的終端使用為H汽車,且是通用品,量非常大,品質(zhì)要求也非常嚴格!
成型效率非常好,可是成型完畢后,需要用沖模來進行外圍毛邊的沖切。產(chǎn)品為圓形,客戶對外圍毛邊的要求程度為0.2mm以內(nèi),幾乎是沒有一樣的。沖切后的毛邊狀態(tài)不理想,還要用剪刀進行修剪才行,修剪完畢后還需進行質(zhì)檢,質(zhì)檢后才可出貨。
因為修剪要人工來完成,效率非常低,每小時才300個,單每天需要修剪的數(shù)量就需要7個人才能完成,單單是這一項,耗費的成本就非常巨大,成本方面將不堪重負,且無法對應(yīng)正常的出貨(這是最大問題)。
這樣下去怎么辦呢?可不可以有更好的方法可以代替呢?是否可以做出更好的沖模來解決這一問題呢?王廠長由實際的情況相結(jié)合,想出了沖模刀具改善的方案,能否實現(xiàn)呢?王廠長馬上帶著產(chǎn)品和方案去了沖模廠進行檢討,經(jīng)過反復溝通,沖模廠終于答應(yīng)試式看,但不一定能成功。
1月8號下午,期待已久的沖模終于出來了,王廠長帶著沖模和品質(zhì)到涌永沙田分公司去試做,到了沙田已經(jīng)晚上8點了,安裝、調(diào)試,不斷的調(diào)試,雖然結(jié)果不是那么完美,但是離期待的結(jié)果接近了一步,大家得知這個結(jié)果,稍稍松了口氣。
1月9號晚上,把修正后的沖模及沖模廠的人員一起帶到了涌永硅橡膠沙田分公司,再次進行調(diào)試,和以前相比之下,效果更好了一些(但不是最終理想效果),接著把沖模連夜送去深圳,一起進行方案的檢討,王廠長回到家時已是10日凌晨了。
1月10日傍晚,進行連續(xù)第三天的調(diào)試,這次進行了各種方法的調(diào)試,后綜合考慮,在沖模的上部份加了墊片,效果OK,大家終于松了一口氣。功夫不負有心人,經(jīng)過了連續(xù)3個晚上的調(diào)試,不斷的檢討,終于達到了預(yù)期的效果。這就是我們的涌永精神:專業(yè)、敬業(yè)、沒有做不到,只有想不到。
這次沖切后的效果非常完美,大大提高了工作的效率,降低了成本,解決了CR橡膠墊毛邊處理的痛點。得到了客戶的交口稱贊,對于橡膠密封墊的生產(chǎn),我們就更有經(jīng)驗了。